1、改进布膜器
在管式降膜蒸发器运行中,布膜器效果的好坏对多效蒸发器的蒸发效率起到至关重要的作用,在运行中不断产生的结疤逐渐使布膜器堵塞,必须人工清理。在实际生产中,一般需要2-3个月进行一次彻底清理,否则即使酸洗罐也不能有效去除蒸发器内结疤,蒸发效率会逐渐降低,不能达到设计蒸水量及通过液量能力。
布膜孔直径过小,结疤很容易堵塞,造成布膜的不均匀,结合的布膜器设计原理,对布膜器进行改进,增大布膜器布膜孔,使结疤不易堵塞,加快清洗速度,缩短清理时间,为蒸发器提前投产创造条件。
2、改进卸料管道
我们都知道,每次酸洗罐需要把罐内料全部撤出,由于管式蒸发器撤料时系统仍处于真空状态,闪蒸罐撤料靠压差,压差小,撤料、撤水速度就慢,耗时就长,延长了洗罐时间,所以,可以选择增设卸料管道的方法来加快卸料速度,提高了蒸发器的运转率。
3、改进高压结疤箱
结疤箱内存料较多,不利于提高蒸发器的运转率。对管式蒸发器高压结疤箱闸门位置进行改造,改造后关掉阀门即可清理结巴箱,缩短了管式蒸发器停车清理时间,蒸发器可提前开车。
4、改进冷却系统
由于管式降膜蒸发器末效出料温度较高,撤空料后必须经过好几个小时的降温,清理效果及速度不太理想。在管式蒸发器加热室增加冷却水系统,缩短加热室冷却时间降,提高了蒸发器的运转率。
5、改进加热管结疤清除方法
(1)硫酸洗罐
目前,硫酸是清除加热管罐璧结疤的主要途径之一,对于一般性的以氢氧化铝为主要物质的结疤效果明显,原理为硫酸与结疤中的钠、氢氧化铝发生化学反应,使得结疤疏松,便于清除结疤。而对结疤成份中含有大量的碳酸碱时效果不大。在正常蒸发过程中,碳分母液浓度过高,导致大量碳酸碱结晶析出附着在加热管时,利用稀硫酸直接洗罐效果不佳。通常先进行水煮或利用原液冲罐,溶解掉碳酸碱,再进行酸洗罐。酸洗罐对铝硅酸钠复盐清除比较有效。
(2)高压水枪清洗
在二效蒸发器应用于烧结法蒸发碳分母液实践当中,各类蒸发器均有加热管堵死眼的现象,堵死眼意味着蒸发器传热面积减小,严重影响蒸发器的效率,出现这种情况只能采用机械方法清理,一般采用高压水枪进行清洗。
(3)管式蒸发器种分煮罐、洗罐
在管式蒸发器进行硫酸洗罐之前,管式蒸发器严格按照时间、温度、浓度的种分煮罐操作,可以将大量的蒸发器罐壁、加热管壁结疤清除干净,进一步为硫酸洗罐创造条件。